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硫酸装置炉底风机节能改造
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摘要:0 前言 广东湛化集团有限公司硫酸厂三十万吨硫酸装置只有1 台炉底风机,装机容量为630kW,因此,提高风机的运行效率,保证设备连续稳定运行,降低风机的电耗对降低硫酸厂用电具有
0 前言
广东湛化集团有限公司硫酸厂三十万吨硫酸装置只有1 台炉底风机,装机容量为630kW,因此,提高风机的运行效率,保证设备连续稳定运行,降低风机的电耗对降低硫酸厂用电具有举足轻重的意义。本文阐述选择配置高压变频器调节炉底风机,以达到节能的目的。
1 现场概况
湛化集团硫酸厂三十万吨硫酸装置炉底风机采用工频直接启动方式,采用阀门开度来调节风量、风压。现行工况主要存在如下的缺点:
1)采用阀门调节,虽然能满足生产需要风量,但是增加了管网阻力,浪费了电能;
一、风机铭牌参数二、电机铭牌参数型号 /1.0278 型号 Y400-2-630KW/6KV类型(离心/轴流) * 额定功率(kW) 630* 轴 功 率(kW) 523.8 * 额定电压(kV) 6* 额定风量(m3/ min) 1045 * 额定电流(A) 70* 额定风压(kPa 绝对) 123.8 * 功率因数 0.85* 额定转速(rpm) 2980 * 额定转速(rpm) 2977效 率(%) 额定频率(Hz) 50实测风机平均功率(kW) 380
2)阀门开度越小,风机效率越低,风机工作在低效区;
3)阀门响应慢,自动化控制适应能力差;
4)电机直接起动存在电网与机械冲击弊端。
为改善硫酸装置控制工艺水平和生产工况条件,降低设备能耗、实现节能减排,需要采取控制特性好、节能高效的控制方式、提高系统自动化控制能力,因而通过采用高压变频调速技术改造解决上述问题,使负载功耗能够根据生产工况变化实现跟踪调节,合理的控制设备负载的运行状态、降低电耗。
2 改造技术方案
2.1 变频器选型
炉底风机参数:
根据风机电动机参数及技术特点,采用630kW 高压变频器,二次控制回路,配置用用于远程DCS 控制(或机旁操作箱)用的相关数字量与模拟量,将相关的控制端子引入到控制室,满足远方中控室操作控制的要求。频器安装于风机旁空房,考虑现场环境,采用空调密闭冷却。
2.2 节能计算
硫酸生产普遍采用了离心风机,配置的风机是按最大负荷情况下所需最大流量来设计的,并考虑在事故状态下的压力、流量裕度(即加上相应的保险系数)。风机的流量裕度为5%左右,压力裕度是10%左右,而实际设计中,流量和压力的裕度达20~30%是比较常见的。湛化集团硫酸厂三十万吨硫酸装置的选型风机的配套电机功率较大,炉底风机实际运行的平均功率约380kW,存在大马拉小车现象,工频状态下,通过调节阀门控制风量,生产过程中最大也只达到额定负荷的60%。设备运行的自动化程度也较低,靠人工调节,由于生产工况、产量的变化,系统所需求的流量也随之变化,风机采用调节进、出口阀门的开度来实现,而该方法是以增加阻力、牺牲风机的效率来达到要求的,损耗严重。采用变频器可降低操作的劳动强度。
依据节能计算经验,可估算阀门调节的风机变频状态下的耗电量:炉前风机现场生产情况可知当阀门开度略大于40%,风量约为风门全开时的71%,消耗功率约为入口阀门全开时轴功率的85%。变频器功率因数取0.96 作为计算依据。可得出变频改造后的运行功率250kW=630×0.713/0.85/0.96=250kW)。
3 投资估算
预计投资38 万元。
投资估算表序号 费用项目1金额(万元)高压变频器室基建费4 2 高压变频器及附属高压控制柜设备采购安装费 28 3 高压电缆及其附件采购安装费4空调机5 2建设投资总计38 4
4 经济效益和社会效益
4.1 经济效益
炉前风机额定功率为630kW,实际平均运行功率约为380kW;采用高压变频器进行变频节能调速控制后,平均功率约为250kW,可节约380-250=130kW,节电率为35%。每年按照8000 小时生产计算,每年可节约用电约104 万度,年节约电费约65.5 万元(电费按平均0.63 元/kWh 计),投资38 万元,7 个月即可收回投资成本。
4.2 社会效益
本项改造的投用,可大幅降低电能损耗,减少碳的排放,有利于节能环保;可降低设备运行时的振动和噪声,改善作业环境;运行的稳定,促进了设备的本质安全,减少系统停机的风险,确保单机时发电电压在安全范围,有利于安全生产。同时,大大降低操作劳动强度,提高工艺调节水平和生产效率,因此,本项目具有显著的社会效益。
改造项目完成后,可有效降低硫酸生产电耗和相关设备故障率,炉前风机实现软启动、连续平稳调速,保证生产的安全性与稳定性,改善作业环境和劳动环境。
文章来源:《能源与节能》 网址: http://www.nyyjnzz.cn/qikandaodu/2021/0524/1562.html
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