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压缩机在这个行业的节能效果太棒了!国外专家
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摘要:模塑和吹塑塑料应用 该工厂每周5天,三班制地生产模制和吹塑塑料部件。生产和维护有时会在周末进行,需要空气压缩机以24×7的频率运行,因此通常的做法是使压缩空气系统始终处于
模塑和吹塑塑料应用
该工厂每周5天,三班制地生产模制和吹塑塑料部件。生产和维护有时会在周末进行,需要空气压缩机以24×7的频率运行,因此通常的做法是使压缩空气系统始终处于加压状态。该系统由三台定频螺杆压缩机组成,一台功率为150匹,其它两台为125匹,每台均由自身压缩机控制器控制。该系统还配备了冷冻式空气干燥机。流量曲线基本稳定,但偶尔也会因生产负荷起伏而变化很大。
压缩空气系统的初步评估
应当地能源公司要求,该企业对系统进行了节能评估,用数据记录仪测试689.5KPa的系统,显示由于压缩机的进气调节,导致该压缩空气系统运行效率低下。在进气调节控制中,进气阀控制压缩机的进气,从而响应系统压力变化而调节压缩机的供气量。如图1所示,随着系统压力的升高时,压缩机进气阀开度减小,使压缩机的电流也随之减少,但其它几台125匹功率的压缩机的电流则随系统压力升高而升高,在压力降低时降低。这说明功率小的这几台压缩机没有调节,而处于最大容量,进气阀处于完全打开状态。
此外,现场发现,第三台压缩机的电流要低得多。该压缩机在配置文件的前三分之一处空载运行,并且已部分手动关闭,可以看到即使电动机未运行,该装置仍在消耗电流。这是由于安装的功率因数校正电容器在通电时消耗电流(而不是功率)。
像这样的配置在基于电流(当时未安装流量计)估算流量方面存在着问题,因为电流的降低可能意味着两种不同的情况,即压降时满负荷或调节压缩机在部分载荷下运行。在这种情况下,必须谨慎模拟流量曲线,以便可以准确计算估计的节省量。
该能源公司计算出,通过对工厂采取各种节能措施,可以节省约35%的成本,而且节省的成本可以用来承担实行这些节能措施的费用。
能源公司的第一个建议是控制压缩机。调节是在部分负载下运行压缩机的最差方法之一,而改善措施包括三项保护措施。首先是将一台较旧的压缩机升级为效率更高的两级变频压缩机。这有可能更新空气压缩生产系统,提供更高的效率,并提供出色的部分负荷调节能力以适应变工况。能源公司建议使用压缩机变频器,以对其余的基本压缩机(包括其余的150匹和125匹)进行良好的控制。同时,增加了一个大型储罐,其大小为7.57m3,使得控制压缩机变得更容易。
所选的控制器具有节能模式,能够根据系统负载选择合适尺寸的压缩机运行,变频压缩机在部分负载的时候,控制器始终会保持这种能效模式。控制器监测空气干燥器出口的压力,并控制由干燥器和过滤器压差引起的典型压降。控制器以这种方式连接到主控压缩机,以便在设备运行时强制它们达到满负荷。相反,如果不需要压缩机,则设备将通过其自身的自动启动控件卸载并关闭压缩机。实际加载验证显示该控制方法非常有效,主控压缩机在整个最终配置中的空载运行时间仅为1%。
能源公司建议对系统进行其它更改。空气干燥器为非循环装置,始终消耗约8kW的电量,即使关闭相关的空气压缩机,这也几乎是满额定功率。能源公司建议购买一台新的热质干燥器,该干燥器的尺寸适用于所有压缩机,以与压缩空气生产中的湿气负荷成比例地降低功率。图4显示了其控制跟踪节能情况。与类似规模的非循环设备相比,总体节省了78%。
通过安装平均压降约为3.45KPa的除雾式主过滤器可解尽?4.48KPa的过滤器压力损失。在过滤器,干燥机和压缩机上安装了无空气的排水口,以减少压缩空气的损失。
生产负荷与压力相关,因此工厂压力越高,机器所需的空气就越多(称为人工需求)。该能源公司建议安装流量控制器(图5),以将设备压力调节至较低水平,同时保持压缩机压力稍高一些。这样可以对压缩机进行良好的控制,同时也不会影响工厂的生产水平。
改造完成安装后,能源公司返回并查看数据记录。记录表明该系统的能耗约1242200kWh,同时产生约29.4m3/min的压缩空气。这样可以节省55%的能源,与预测值有很大不同,最大的变化是该工厂在周末关闭系统以节省能源。系统运行时的比功率现在为6.6kW/m3·min-1,这意味着压缩空气生产能耗可节省约18%。节省的其余部分归因于压缩空气流量的减少和运行时间的减少。在这种情况下,能源公司奖励其超过100,000美元,并将新设备的简单投资回收率降低到3年以下的可接受水平。
文章来源:《能源与节能》 网址: http://www.nyyjnzz.cn/zonghexinwen/2020/0714/378.html